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冬季节封闭母线发生接地发电机跳闸事故分析

冬季节封闭母线发生接地发电机跳闸事故分析

摘要:由于我国北方地区初冬和春,秋两季昼夜温差大,春秋雨季空气湿度大,封闭母线一旦发生湿气侵入,将可能发生接地故障,本文列举两个事例来对封闭母线发生的接地发电机跳闸事故进行科学分析,为广大电器工作者提供参考。

0.引言

封闭母线因其热(动态)稳定性好,可靠性高,每相木箱均封闭于互相隔离的外壳内,可防止发生相间短路故障;防止绝缘遭受灰尘,潮气造成的相间短路。减小母线之间的电动力,由于封闭母线在结构上有良好的磁屏蔽性能,壳外几乎无磁场,故短路时母线相间的电动力可大为减少,涡流引起的发热损耗也减少运行的维护工作量非常少,工作环境优,通流大,具有防污闪,防小动物短路,运行稳定等优点,目前子啊大机组安装中被广泛采用。

然而,封闭母线维护,管理或检修缺失也将发生严重后果。各厂每年都对封闭母线进行**评估,但国内年年都发生因封闭母线接地导致机组跳闸,因此我们必须得重视这项即使含量不算很高的工作。

由于我国北方地区初冬和春,秋两季昼夜温差大,春秋两季空气湿度大,封闭母线一旦发生湿气侵入,将可��发生接地故障,因此如何对封闭母线进行科学应用显得尤为重要。

1.事例一

1.1事故现象与经过

某年11051546分,9号发电机“定子接地”,“发变组保护B柜告警”信号发出,发电机定子绝缘监视表计3U。指示由2.1V升高至6.2V,其它表计指示未见变化,发电机故障录波器动作,报告显示为发电机机端零序电压突变;16259号机组喇叭。警铃响,9号发电机定子接地保护动作出口和励磁开关跳闸(DCS系统CRT显示零序电压3U。由6.2V升高至9.5V),厂用电自动切换为备用电源接带,“发电机失磁”,“线路保护动作”,“功率柜故障”,“出口跳闸”,“频率异常”信号发,OPC动作,机掉闸,炉灭火。

1.2事故检查及原因分析

19号发电机停运后,发电机拆线测定子线圈绝缘700M,直流耐压正常,说明发电机定子线圈内部无接地故障。

(2)由于该厂9号发电机定子线圈出线与主变低压侧,高厂变压侧,脱硫变压侧通过封闭母线连接,故封闭母线属于定子接地保护范围之内。测量发现封闭母线绝缘为零。打开各连接处封闭母线支持瓷瓶检查发现:主变,高厂变封母内部干燥,脱硫变高压侧W相弯头处3.2米范围内封母顶部有大量水珠,出线套管波纹隔离板上部积水;U相套管波纹隔板下部有大量水珠,上部干燥;V相无异常;将W相波纹隔板处封母开口后清理积水,发现波纹绝缘隔板有放电烧痕多处,釉面多处受损。分析进水原因为:事故前1个月内,该地有10多日连续阴雨天气,环境温度昼夜温差大,空气湿度很大(平均超过90%)。由于该厂9号发电机出线封闭母线无微正压装置,潮湿气体通过脱硫变封母密封面的不严之处进入封母回路,潮气长时间进入封闭母线内部,造成瓷瓶表面受潮,冷凝结露并顺封闭母线外罩内表面积聚到脱硫变高压侧W相绝缘波纹板内部凹槽内,造成封闭母线绝缘性能降低,发电机定子接地保护动作。

1.3防范措施

(1)更换有放电痕迹的波纹隔板;

(2)检查结露部位的支持瓷瓶的绝缘;

(3)采取措施烘干或吹扫封母内部;

(4)扩大检查停电的主变低压侧封母,厂变高压侧等所有封母内部有无积水及瓷瓶绝缘状况;

(5)检查并处理密封面渗漏;

(6)举一反三,对其他机组封母进行检修。

2事例二

2.1事件基本情况

某年11191010分,6号发电机定子接地保护动作机组跳闸。

2.2事故检查及原因分析

16号发电机U相封闭母线主变侧盘式绝缘子处积水结冰,导致主变绝缘瓷盆绝缘降低,运行中U相母线放电接地,是造成发电机定子接地保护动作跳闸的直接原因。

2)两台机组微正压装置事故前5个月投入运行,微正压装置为制冷,干燥型。该微正压装置出口干气没有温度和湿度显示,只在说明书上保证干气露点在4 10  范围内。机组跳闸后对微正压装置进行检查:装置启动次数和压力正常;但装置出口空气管处外皮温度为室温,与室内温度没有达到要求,实际充入封闭母线中的是高温度(或大气)的空气,没有实现带走运行母线中散热的目的,在初冬室外气温大副交变的情况下,室外封闭母线内空气温度高于露点温度,由于U相室外封闭母线处在迎风面,造成U相封闭母线内外温差更大,结露汇集到*低点形成薄冰,是导致接地跳闸的主要原因。

2.3采取的措施

1)暂停用两台机组的微正压装置,防止不合格的压缩空气进入封闭母线,靠封闭母线不严密性将自身运行发热排除体外。

2)机组启动时,立即用压缩空气通过微正压装置接口将封闭母线潮气排除。

3)遇有下雪天气,即使是清理封母上的积雪,防止封闭母线不严,防止湿气或水雾渗入。

4)解决微正压装置异常运行问题,消除隐患。5)没有雨雪天气,即使检查封闭母线无露点,排除外部进水因素。