电杆的排杆、对接与焊接,是线路施工中的一个重要生产流程,而传统的人力挖坑式排焊接技术,影响着工程的施工进度和质量。该文就电杆排焊的方法、质量和速度等方面展开研究,研制出免开挖可调排杆、旋转焊接架,对其构造、原理和使用方法进行了阐述。 关键词:电杆排、焊接技术;线路施工
输配电线路的架设是电网建设中的一部分,而电杆的排杆、对接与焊接是线路施工中一项重要的生产流程,也是关系到整个工程施工质量、施工进度的重要环节。
架空电力线路建设施工中,直线杆一般采用水泥单杆,利用现浇混凝土套筒基础与电杆连接,它的优点是强度高,经久耐用,占地少,方便农业机械化耕作。随着社会经济的发展,人民生活水平的不断提高,目前农村房屋的楼层一般为2~3层。电力线路与房屋及“三线”的交叉跨越不可避免,这就要求提高电力线路杆塔高度,如今直线杆已普遍使用24m、27m、30m水泥杆,水泥杆直径大,整体重量达到7~8t,必须分节加工,每棵电杆的接头数量少则3个,多则5个,而焊接质量的优劣将直接影响到电力线路**运行。过去水泥杆的排焊都是采用挖坑式的排焊法(简称挖坑法),但焊接后常会因水泥杆弯曲度超标而返工,而且还额外地增加了土方施工,费工费时,对城区道路、绿化环境及农田、作物等造成较大破坏。
1传统方法存在的问题
首先,工人劳动强度大,效率低。采用挖坑法焊接水泥杆的地下部分时,焊工必须蹲在坑里面,采用仰焊接方式,且易受到焊工水平的制约,而身体又无法伸展,苦累不堪。焊接时产生的有害烟雾沉积在坑内,对人体的危害很大,使焊接工作不能连续进行。
其次,增加了额外的土方工程量,使农田土层遭到破坏。焊坑还土后,破坏了农田原土层,老百姓意见很大,使得群众工作难度加大,同时也增加了工程赔偿费用,使供电企业经济效益减少。
第三,焊接弯曲度大,质量难以保证。过去水泥杆的调直是用泥土做垫层,由于泥土是松软的,虽然施工时确已调直,但泥土垫层的游动,难免使得电杆有下沉、让位的现象,而且焊接时焊缝受热不均也会使水泥杆弯曲,造成返工。根据统计资料:每焊接20个接头,就有1个弯曲度超标,而返工1个接头大约需要排焊1个接头2~3倍的时间。
第四,地下水位高(江苏如皋地区地下水位在0.8~1.0m左右)。夏季施工水田较多,水田焊坑积水无法解决,只有安排专人进行排水处理。冬季施工土壤冻结,开挖焊坑困难。
第五,气候环境的困扰。夏天40℃左右的高温,焊接人员在水田施工中还要穿长筒靴、防水衣裤,很容易发生人员中暑。
例如,2006年如皋供电公司在110kV龙河变整个线路配套工程**有水泥杆104棵(27m的62棵,24m的24棵,21m的18棵,接头共338个),全部工程工期只有85天,当时正值夏季施工,水田较多,焊坑开挖难度大,仅排杆、焊接这一施工过程就花费了24个辅助工、6个电焊工、4名技工28天时间。因为接头弯曲度超标而返工12次,也就是说,大约花去5天的时间返工处理接头。
2对策措施
针对开挖式排焊接存在的以上问题,如皋供电公司抓住主要因素,从以下几个方面制定了相应的解决措施:
消除土方施工:增加支架高度,消除了土方施工,利用小扒杆,调直水泥杆。
改善工作环境:采用地面焊接以改善通风,降低疲劳,避免土方施工,减小对环境的破坏。
消除水泥杆变形:在电杆支撑底槽安装轴承,并可调节水泥杆,均匀转动焊接。
解决电杆的调直:利用千斤顶并配以左右及上下调节螺杆,方便调直。
消除电杆下沉:加大底座底面积,增加受力面积。
提高焊接工艺:加强焊工焊接技能的培训,焊接方法改为全平焊。
3实施情况
3.1构造及原理
免开挖可调式排杆、旋转焊接架是由底座、千斤顶、同步咬合齿轮、左右调节螺杆、高低调节螺杆、杆身旋转滚轮六部分组成。
底座。由角铁加工成的长方体,其作用一是支撑千斤顶,并可左右调节螺丝螺杆,二是利用底座的底板增加与地面的接触面积,从而减小地面的压力,避免电杆下沉。
千斤顶。它的形状是一个等边平行四边形,上、下一对顶点,可以咬合齿轮同步转动,左、右一对顶点与上下调节螺杆连接,通过转动上下调节螺杆,使四边形的形状发生变化,从而达到升高或降低电杆的目的。千斤顶的底部有一块铁板平放在底座上,它可以左右移动。
高低调节螺杆。它是由一根直径为24cm的螺杆及2只螺母组成,2只螺母(牙纹相反)分别放在千斤顶水平方向上的一对顶点上,通过转动螺杆以改变螺母之间的水平距离,从而使千斤顶的形状发生变化。
左右调节螺杆。它与千斤顶底板连接,螺杆的另一端与千斤顶底座接触,左右调节螺杆(一边调松,一边调紧),使电杆在左右方向上偏移。
同步咬合齿轮。是由2对共4个圆周上带有齿轮的圆盘组成,每对咬合齿轮可以绕各自圆心相对转动(即1对咬合齿轮中的两个齿轮转向是相反的)。
杆身旋转滚轮。它是安装在顶部凹型构件两个垂直边的顶点上,待焊接的电杆就平放在两个滚轮之间,电杆在滚轮上可以任意转动。
另外配备了两副三脚扒杆,并配上手扳葫芦,用来将电杆吊起放在焊接架上。
3.2使用方法
根据电杆起吊方向,选好场地,初步找平放置焊接支架下面的土壤,并夯实;利用三角架将电杆吊起,平放在排、焊接支架上,并进行初步调直;通过经纬仪的观察,调节各支架,调节螺丝,将杆段对直,根据要求调整焊缝间隙;先在接头圆周等分地焊接三点,然后对接头上部进行焊接,再边转动杆身边继续焊接;接头焊接、杆身弯曲度检查以及防锈处理等完全完毕后,将杆身吊起,取出支架。
3.3优点
由于采用地面焊接,使得施工人员一直在上方焊接,有效地避免了仰焊,改善了焊接人员的施工环境,使得在高温季节及水田施工中,焊接人员劳动强度大大降低。焊接速度得到较大提高,焊接质量不再受场地的制约。
免去了现场土方开挖,外用工的用工量减少到只需3人即可完成,提高了排杆速度。同时也减少了对农田土层的破坏,减少了青苗赔偿费用。
解决了因土壤下沉而引起的电杆焊接处弯曲,且由于水泥杆可自由旋转,均匀焊接,使焊接质量得到大大提高。
利用小扒杆调直水泥杆,使排杆人数减少,减少工作时间,提高工作效率,缩短了工期。
对使用免开挖可调排杆、旋转焊接法前后的单根水泥杆的焊接以三个焊工**的焊接根数以及外用工用量。
4综合效益
以110kV新民变线路架设共有水泥杆92棵,其中27m(5节)电杆41棵,24m(4节)电杆22棵,21m(2节)电杆18棵,18m(2节)电杆11棵,每天焊工3人为例。
技术效果。通过现场水泥杆排杆、焊接技术的使用,使原来平均3个焊工***多焊接2棵水泥杆提高到6棵,提高了焊接质量,减小了水泥杆的弯曲变形,避免了土方施工,降低了对农田作物等的破坏。
经济效果。由于工效的提高,使原来需52个工作日才能完成的焊接量减少至22个工作日,每天的外用工用量由12人减至5人,并减少了青苗赔偿等开支,节约费用数十万元,且工程质量、进度得到了保证,由于工期的缩短、送电时间的提前,增加了企业的电费收入。
免开挖可调排杆、旋转焊接架在110kV新民变、110kV丁西变等线路架设工程施工中,大显身手,受到公司领导及同行们的充分肯定和一致好评。
现场水泥杆排杆、焊接技术的改进在施工中,既节约施工时间及人力、物力,又提高了工程进度及施工质量,既促进**生产,又提高了经济效益,并根治了施工中易返工的难题,而且减少了对农田作物的毁坏,值得推广使用。