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氯化铵在国内某水厂**中的应用
氯化铵在国内某水厂**中的应用
1氯化铵
化学
特性
1.1氯化铵特性
氯化铵呈白色细颗粒,分子式为NH4Cl,固体密度1.527g/cm3,具有良好化学稳定性,不受温度和环境变化影响。氯化铵易溶于水,在水温0~30℃时,溶解度为29.7~41.4g/100g水。氯化铵颗粒吸湿性小,但在潮湿阴雨天气会吸潮结块。水溶液呈弱酸性,腐蚀性小,但固体氯化铵对金属有腐蚀性,在储存中不宜与皮肤多接触,应保持房间通风良好。
1.2氯化铵**性
(1)食品级氯化铵以
工业
氯化铵为原料,加工提纯到质量分数大于99.5 %。
(2)应用于食品面团的改进剂和制药;可与氯气反应形成化合氯,用于自来水中**。
(3)产品质量标准执行Q/CAYM002-2008(参照
美国
《食品化学药典(FCCIV)标准》),确保投加高纯度氯化铵后
水质
**。标准与各项指标见表1。
(4)固体氯化铵与人体接触无危害,口感味咸。
(5)无粉尘,对环境不会造成污染。
(6)嗅觉上无明显刺激性气味,不燃烧。
1.3氯化铵贮藏
氯化铵固体保质期2年,考虑到装卸和搬运量较大,陆家嘴分厂和居家桥分厂采用一年进货一次,实际使用
时间
为8个多月,用量约30t/a。仓库内设排风扇,保持房间通风。在使用过程中因吸潮等原因,小部分氯化铵包装内出现少量疏松小块,手轻压就粉碎,不影响溶液配制及使用。
1.4氯化铵溶液的腐蚀性
对氯化铵溶液进行烧杯腐蚀试验,金属块浸入溶液中,测试溶液对金属的腐蚀性。试验结果见表2。
试验可知,1个月氯化铵溶液对不锈钢C304无腐蚀;在实际生产
运行
中,浸入氯化铵溶液中的不锈钢潜水泵
运行
3个多月,未发现腐蚀现象。
1.5氯化铵溶液的稳定性
制成6%氯化铵溶液标样,分别放置1个月和2个月,检测标样得知浓度未发生变化。氯化铵塑料贮液简放置在露天,在室外高温期间溶液质量未发生变化。贮液池容量
设计
可考虑7d加药量。
2氯化铵**原理
次氯酸钠在水中生成次氯酸:
氯化铵在水中形成氨:
氨和次氯酸反应,生成氯胺:
3氯化铵在给水厂中的应用
3.1氯化铵加注工艺
加注工艺:固体卸料→溶解池→提升泵→贮液池→计量泵→电磁流量仪→投加点。
(1)固体卸料。水射器真空抽吸或设小型混合器,使颗粒和水流高速混合,溶解均匀。大用量可采用吸粉器自动卸料,仓库贮存量按年用量设计(30t库存,25kg包装)。
(2)溶解池。氯化铵易溶,采用水力搅拌,在池内可设小型混合器,池有效容积为5m3。
(3)贮液池。2座5t容量PE塑料容器筒,防腐轻便,经久耐用,可露天放置,占地面积小,塑胶筒体单价低。
(4)提升泵采用川源不锈钢潜水泵,将溶解池内氯化铵溶液提升至贮液池。
(5)采用计量泵和电磁流量仪控制加药量。易威奇计量泵作为优选。
(6)由超声波液位仪输出信号进行自动配液和提升,贮液池一用一备,自动切换。
(7)投加点设置为原水混水总管先加氯化铵,后加次氯酸钠。
3.2配液及加药自动化控制
3.2.1配液
氯化铵溶液按体积法配制,自来水稀释,溶液浓度的确定可根据仓库面积、贮液池容积及配液次数考虑。某水厂溶解池有效容积为5m3,固体氯化铵质量分数为99.5%,配制溶液质量分数为6%,密度为1.02g/cm3,在配制过程中,边卸料边自来水稀释,水力溶解。氯化铵产品验收和配制溶液浓度检测按折算到有效氨氮成分作为检测标准。对每次配制后溶液进行化验得知溶液浓度准确,误差很小。氯化铵溶液pH为6.43,不会使加药
管道
产生堵塞。
溶解池内设液位仪(1台),液位仪发出低位信号报警时,人工切换至自动控制,水射器压力水电动阀自动打开,人工倒入氯化铵固体,进行水力混合稀释。
溶液配制至高液位,液位仪发出高水位信号,关闭进水阀。
3.2.2自动进液
高架池内设液位仪(2台),低液位信号发出时,启用备用高架池,自动打开低液位高架池的进液电动阀,开启提升潜水泵,输液至低液位高架池。高架池液位上升至设定高液位,停提升潜水泵,关闭进液电动阀。
3.2.3自动投加
滤前加氨:原水氨氮<0.5mg/L时,根据原水进水量和氨氮浓度,自动启动加氨程序加药计量泵。。水厂加氨以滤前加氨为主。
滤后加氨:当出厂水余氯低于1mg/L,沉后水氨氮<0.2mg/L,或原水水质发生重大变化时,可手动切换到滤后自动投加程序。
3.3氯化铵与液氯加注
系统
设备
比较
4.3.1氯化铵
设备小型化,简单、轻便,设置提升泵、液位仪计量泵和流量仪,无需其他辅助设备。省略增压泵、水射器及仪表检测等,直接液体投加。
3.3.2液氯
设备复杂,**性要求高,主要包括起吊设备、称重地上衡、漏氨探头、氨源切换装置、真空加氨机、水射器及增压泵等。投加方式为真空加氨。
在液氨投加系统中,存在水射器喉口结垢堵塞的问题,给水厂一般通过加氯、加氨水射器切换的方式进行酸洗。当加氯改为次氯酸钠时,结垢问题无法直接通过加氯酸洗解决。替代
方案
有:对水射器压力水源水进行软化处理,但存在设备复杂、耗水耗能、成本高等问题;或水射器改为气射器,则需配置空气压缩机提供气源,能耗高,**系数低,一旦发生意外氨气泄漏,影响范围广,风险大,不适用于城市中心区域给水厂加氨方式。
3.4生产运行情况
3.4.1氯化铵加药量
根据原水氨氮浓度控制氯化铵加药量,当上游原水氨氮低于0.5mg/L时,投加氯化铵至原水中氨氮为0.5mg/L左右。当原水氨氮大于0.5mg/L时,停止投加氯化铵。氯化铵投加周期为每年8个月左右。
原水氨氮低于0.5mg/L时,根据耗氯试验搅拌试验确定合理的氯化铵投加量。由生产数据得知,氯化铵投加系统在夏季运行的3个月中,原水平均氨氮为0.06mg/L,氯化铵平均加药量为1.52mg/L。氯化铵搅拌试验结果见表3。
3.4.2次氯酸钠加药量
按照原水中氨氮浓度,以有效氯和氨氮之比4: 1投加。当原水平均氨氮为0.05~0.1mg/L时,生产中次氯酸钠平均投加量为2.42mg/L左右。选用易威奇EHN计量泵。
4.4.3投加效果比较
采用氯化铵投加,水中氨氮值控制稳定,液体投加直接生成有效氨氮,消耗量小。出厂余氯可控,余氯波动幅度小,水质稳定。氨与氯化铵加注效果见表4和表5。
3.4.4氯化铵和氨气的成本分析(**剂为次氯酸钠)
全年氨与氯铵原料平均进价之比为1: 3.2(单价之比为3470元/t: 4000元/ t)。
陆家嘴分厂:全年氯化铵原料成本高于氨气8.36万元,每m3水氯化铵比氨气原料成本增加约0.0026元,核定全年平均加注总成本为3.78元/103m3。
考虑能耗和固定资产折旧,水射器真空加氨的制水成本高于加氯化铵的成本,经总成本核算氯化铵要低于氨气投加成本。加注成本对比见表6。
4结论
无论从节能节水和制水成本方面,还是**
环保
和水质方面,氯化铵比氨瓶更明显地体现出**、
环保
、节能、上等供水的优势,符合节能减排、可持续发展的产业方向。随着城市发展和人们对公共**的日益重视,氯化铵在给水厂**中会得到越来越多的推广和应用。
(1)给水厂使用氯化铵替代液氨,消除了液氨在运输、使用中泄漏的风险,有力地保障了城市公共**。
(2)采用氯化铵加注系统,解决了液氨投加系统运行中水射器结垢的问题,并简化了运行工人的操作步骤。
(3)氯化铵原材料成本比液氨增加2.6元/103m3,但氯化铵设施造价低,且能耗、设备折旧费和维护费大大低于液氨,因此氯化铵总制水成本
低于液氨。
(4)氯化铵系统占地面积小,仅占氨库面积的1/3。某水厂氯化铵加注设施总面积为50m2,居家桥分厂为80m2。
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