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UNITANK 系统其主体为三格池结构
28.问:我厂的UNITANK 系统其主体为三格池结构(三个池可分为左边池、中池、右
边池),三池之间为连通形式,每池设有曝气系统,采用机械表面曝气,并配有搅拌,
外侧两边池设出水堰以及污泥排放装置,两池交替作为曝气和沉淀池,污水可进人三池
中的任何一个。
现工艺运行分两个主体运行阶段,**主体阶段运行步骤如下:(1)污水先进入左
边池,同时左边池进行厌氧搅拌,搅拌时间为1 小时。中池好氧曝气,右边池作沉淀池
出水。(2)污水继续进入左边池,左边池停止搅拌,进行好氧曝气,曝气时间为3.5 小
时。中池始终好氧曝气,右边池还作沉淀池出水。(3)左边池停止曝气,静沉,静沉时
间为1 小时。污水由进左边池改进中间池。中池始终好氧曝气,右边池还出水。**个
主体运行阶段(共6 小时)结束后,通过一个短暂的过渡段(0.5 小时反冲洗),即进入
**个主体运行阶段。**个主体运行阶段过程改为污水从右边池进入系统,混合液通
过中间池再进入作为沉淀池的左边池,水流方向相反,操作过程相同。
以上工艺在我厂已运行两年,我认为该工艺在脱磷除氮方面存在着一些漏洞,即在
各个主体阶段沉淀池排出的水没有经过一个完整的厌氧—好氧过程,排出的水其实以好
氧水为主。另一方面我觉得现工艺在厌氧—好氧段时间分配不合理,好氧段时间过长。
对此,我提出了一些建议,以**主体阶段为例:污水先进入左边池进行厌氧搅拌,厌
氧搅拌一段时间后污水改进中间池,左边池停止厌氧搅拌改好氧曝气,这样左边池就好
象被“锁定”一样,能尽可能完成硝化反应。其后左侧池停止曝气,作为沉淀池。然后
进入**个主体运行阶段,污水流动方向由右向左,运行过程相同。
建议提出以后我们也实践了一段时间,在实践过程中我们碰到了这样一个问题,就
是其中一边池被“锁定”曝气、而中池改进水以后,中池的污泥就始终推流到另一做沉
淀池的边池,结果中池的污泥浓度极低,而沉淀池的边池污泥浓度很高,造成“泛泥”
和磷的二次释放。
对于上述描述的一些情况,想请教下面问题:
(1)我的建议对我厂现行的工艺是否合理?
(2)建议中能解决中池大量推泥的弊端吗?
(3)我厂现行的工艺厌氧—好氧段时间分配合理吗?
答:三个问题回答如下:
(1)你的建议比现在的运行模式合理。但要作些调整,即在锁定左池的前提下,
延长左池进水的时间,相应减少中间池进水的时间,这样更合理,理由从下条可知。
(2)左池进水的时间增加后,左池更多的污泥推至中池,使中池的泥比调整前的
多,可以使中池进水时间结束时的污泥浓度比现在的运行模式多。
(3)至于厌氧好氧的时间是要根据脱氮除磷效果要通过试凑来定的。
无论左池和中池进水时间如何调节,二池总的进水时间是不变的,中池进水时间增加而
左池进水时间减少,推到右池的流量是一样的,但流过去的污泥**量会减少。当然各
池的污泥浓度不可能平衡,这是交替式曝气池的特点。
至于要缩短周期的时间是不对的,对于设有厌氧段的工艺,如果缩短周期时间,由
于边池出水前的预沉淀时间不能缩短,所以每周期中的好氧和厌氧时间就不够了,即使
不考虑除磷,要缩短周期,也要在污泥的沉降性能好的情况下,这样才能减少预沉淀的
时间,而保证生化应该阶段的时间。还要说明的是UNITANK 工艺对脱氮除磷有一定的
局限性,除磷会制约脱氮效果。
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