事故现象:我公司110KV枫林变的一次系统接线如图1所示。2007年3月,110KV线路XL3发生A相瞬时单相接地故障。断路器QF6保护的接地距离Ⅱ段及零序电流Ⅱ段动作,同时XL2的QF2侧零序电流Ⅱ段保护动作,断路器QF6和QF2均跳闸并重合成功。故障时,XL1,XL2,XL3均在运行状态,变电站B的110KVⅠ段母线与Ⅱ段母线并列运行。QF6与QF2侧保护的接地距离Ⅱ段母线及零序电流保护时限均为0.3s。原因分析:因故障发生在XL3上,XL2上无故障,流过QF2处的零序电流虽然达到QF2零序电流保护Ⅱ段的动作值,但因是反方向,QF2保护不应该动作,因此属于误动作。从变电站B的110KV故障录波器的动作报告可以看出:变电站B的110KVⅠ段母线A,B,C三相电压比正常值偏小,但幅度不大,A相电压也没有出现明显变小的现象,3U。数值比Ⅰ段母线的3U。数值有较大减小。从QF5的保护启动报告及QF2的动作报告中可以看出,故障时两条线路的零序电流数值均很大,但QF5的零序电流方向为正方向。按当时的接线方式,变电站B的QF3母线断路器在合位,所以QF2的A相电压也应该有明显下降。按以上录波数据初步分析可能是变电站B的Ⅱ段电压互感器回路有问题。