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直流高压发生器的原理
摘 要:对60年代生产的N50-8.83型凝汽式汽轮机,在基础系统及辅机等尽可能不变的前提下,改造为供热抽汽凝汽式汽轮机,同时进行通流部分节能改造,经过热力计算、结构分析和方案比较,认为该型机组的改造在技术上是可行的,经济上是合理的。
关键词:纯凝汽式机组;技术改造;供热机组直流高压发生器
直流高压发生器
1概述
热力发电厂主要的热负荷一般是该区域内的工业生产用汽和采暖用汽。目前一些城市受热电厂供热能力的限制,许多热用户还依靠中小锅炉供热;即使已使用热电厂汽源的用户,有不少还保留着自己的小锅炉,以备供热高峰时短期使用。为缓解这种供热紧张局面,彻底解决此问题,一般采取新建供热机组或将中小型纯凝汽机组改为供热机组的措施,以消除或减少城市的中小型锅炉,降低大气污染,提高社会整体效益。
下面对保定热电厂一台N50-8.83/535型纯凝机组改造为C50-8.83/0.98/535型供热机组的方案进行研讨,以便得到更好的技术经济性能。
1.1机组现状
该N50-8.83/535为单缸冲动凝汽式机组,由北京电力修造厂生产,投产于1973年3月。本机有7段抽汽,分别供4台低压加热器,一台除氧器,2台高压加热器。各抽汽在经济功率(45MW)时各抽汽的参数见表1。
直流高压发生器
直流高压发生器
1.2改造原则
a.**可靠性**采用的改造技术和结构部件**可靠,消除原机组改造范围内的缺陷及薄弱环节。
b.根据国家四部委《关于发展热电联产的若干规定》和国家经贸委《关于关停小火电机组实施意见》文件的精神,确定退役凝汽机组改为抽汽机组后的年均热电比大于50%,总热效率大于45%。
c. 以热定电,按配套锅炉设备的额定出力220t/h时,力求尽量增大供热量,以满足工业抽汽的要求。
d. 以运转平台基础和轴承跨距不变动进行结构设计,便于施工,利于降低成本。
e.尽量采用当前国内*先进的同类型机组成熟的改造技术,力求节能降耗,提高经济性。
f. 尽可能保留原凝汽机组的可用部件及附属设备,减小改造范围。
g.自动主汽门、调速汽门安装位置不变,与凝汽器接口形式不变,与发电机的连接方式不变。
h. 改造后抽汽量在0~100 t/h范围内任意调节,纯凝汽工况*大连续运行功率为50MW;在抽汽量100 t/h时,*大电功率为40 MW。
i.优化回热系统设计改造后不影响回热系统设备的**运行,补水采用凝汽器补水方式。
j. 改造后的机组可以视同新机,可延长机组寿命。
2改造方案
2.1方案比较
2.1.1方案一:增大向外供热的非调整抽汽量
三段抽汽孔扩大,其余部分不变。据计算供热抽汽量能达到30t/h,且抽汽量将随着负荷变化而变化。优点是改造费用低,约20万元,但此改造抽汽量太小,远不能满足供热市场需求,且热电负荷调整不方便,供热压力也不稳定。
2.1.2方案二:改为调整抽汽机组
调整方式采用旋转隔板调整,即去掉压力级第七到第十级,改装为旋转隔板。为此需要更换前缸、中缸、转子、部分隔板套、前汽封环、调速器、转速变换器等。需要增加的部件有旋转隔板、油动机、抽汽逆止门、压力变换器等。另外还有一些部件、调速系统及保安系统需要作相应改动。改造后,抽汽量可达60~100t/h,随着抽汽量的增加,电负荷要下降,当热负荷到100 t/h,电负荷估计在36~38 MW范围内。
2.1.3方案三:改调整抽汽机组的同时对通流部分作优化设计
本方案改造范围与方案二基本相同,不同点是将机组改为可调整抽汽机组的同时,采用全三维技术对通流部分进行优化设计,使机组内效率达到90年代世界先进水平。改造后的抽汽量可在0~100t/h范围内调整,热耗值比不采用全三维技术改造的机组下降627 kJ/kWh以上,相当于煤耗下降6.98%。本方案的改造费用预计800万元左右。
2.2方案确定
考虑到机组改造后的运行稳定性、可靠性及经济性,经过对3种方案的技术比较,认为方案三较可行,即凝汽机组改为可调整抽汽机组的同时进行汽轮机通流部分改造,提高汽机内效率(典型工况见表2)。这样,可以在充分利用原有设备及其潜力的前提下,以*小的投资争取获得*大的收益。
2.3改造方案简述
通过热力计算初步确定,将原机组的一个调节级+21个压力级改造为一个调节级+9个压力级+抽汽调节级+9个压力级的形式。去掉的3个压力级改设一个进行抽汽压力调节的旋转隔板。新设计的调速系统在确保抽汽压力稳定的同时,对机组的转速或负荷自动控制。改造后设计抽汽压力在8~13kg/cm2 范围内变化,采用调压器调整到所需要的抽汽压力,抽汽量根据需要在0~116 t/h 范围内变化,供热量*大可达100t/h。*大热负荷时可带44 MW电负荷,热负荷低于60 t/h时,仍可带原设计额定电负荷,即50 MW。
直流高压发生器
2.4改造范围
2.4.1主系统部件的改造
a.调换的部件有转子、前汽缸、中汽缸、隔板套、前汽封环、隔板汽封、调速器、转速变换器。
b.增加的部件有旋转隔板、旋转隔板调节杠杆、抽汽油动机、油动机托架、调压器及其座架、抽汽逆止门及操纵座、**阀、压力变换器、切换阀、接线盒等。
c. 修改的部件有汽封管路、疏水管路、调节油管路、抽汽阀控制管路等。
d.调整的部件有左右两只高压调节汽阀,其流量特性曲线要做修正,在现场通过调整连接板而改变A值,从而改善4个阀的重叠度。由于前汽缸和中汽缸是新的,因此中汽缸与后汽缸连接垂直面的定位销必须重新扩配钻绞,其连接的销子及螺栓均需更新。
2.4.2附属设备的改造
a.高压除氧器改造该机组配套的高压除氧器,为早期的喷雾填料式结构,原设计只进凝结水和高压加热器疏水以及少量补充水。由于该厂冬季供热高峰时补水量大,补水温度低,常造成高压除氧器跑水过负荷现象。改为供热机组后,由于所补除盐水进入凝汽器,末级低压加热器出口温度将比原来低,预计其温度将降低26℃,为此需要对高压除氧器进行增容改造。
b.除盐水系统及设备改造改为抽汽机组,对外供热量将加大,为了维持水量平衡需要补充除盐水。按供热量100t/h计算,需增加除盐水生产量为:100×1.25=125t/h。为此,需要增加一台阴床、一台树脂装卸罐、一台除碳器及相应的阴阳离子交换树脂,在本次改造中,需对卡脖子的管道及相应的电气、热工设备增加或更新。
2.5改造后机组性能
a. 纯凝50 MW工况下机组的热耗保证值不大于9 187.64kJ/kWh,缸效率保证不小于85%。
b. 额定抽汽工况下机组的热耗保证值不大于7 607.6kJ/kWh,缸效率保证不小于85%。
c. *大抽汽量不小于100 t/h。
2.6改造应考虑的**措施
a.除设置抽汽压力自动调整直流高压发生器装置外,还必须设置**阀,以防供热系统超压。
b.须加装抽汽逆止门及防止超速的热工保护装置,以防止汽缸进水及汽机超速飞车。
2.7效益分析及经济评价
2.7.1经济指标分析直流高压发生器
由于调峰的原因,该机组改造前全年平均负荷为38MW。如果单机煤耗按热耗率计算,全年发电煤耗419 g/kWh,供电煤耗453 g/kWh。改造完成后,该机组全年平均发电负荷取40MW,发电煤耗341 g/kWh,供电煤耗369 g/kWh,供热煤耗42.71 kg/GJ,全年平均热电比1.51。
2.7.2经济性评价
该机组改造完后,全年供热增加180万GJ,按现在供热价格16.28元/GJ,去年供热单位成本13.65元/GJ测算,供热创收473.4万元,由于煤耗降低,节煤折合551.93万元,合计年创收1025.33万元。以此计算大约可用16个月的时间可回收改造成本。
3结论
将凝汽机组改为热电联产的抽汽机组,具有良好的经济效益、社会效益和环保效益,此措施是各热力发电厂解决供热紧张状况的措施之一。
保定热电厂进行的N50-8.83/53型机组改造为C50-8.83/0.98/535型调整抽汽供热机组的方案的特点为:
a. 充分利用原有设备,减少投资和缩短工期。
b. 利用现代新技术对通流部分及系统优化设计,达到降低热耗的目的。
c. 运行方式考虑以热定电,优先满足热负荷的需要。考虑到该机组的实际现状,调整抽汽对外供热量以*大100 t/h为宜。
d. 改为供热机组,减少了冷水塔造成的蒸发损失及其它几项损失,减少了水资源的消耗。
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