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EDI电除盐设备运行中碰到的问题
EDI电除盐设备运行中碰到的问题:
EDI电除盐技术是一种妙有机地将电渗析和离子交换技术相结合新工艺,在水处理发展中它具有**性意义。使用这种技术无需酸碱再生就能够连续制取高品质的超纯水(一般EDI产水高达16兆欧以上)。它的出现是水处理技术的一次飞跃,标志着水处理工业*终跨入绿色产业的行列。目前来说EDI工艺是*好替代之前采用的混床工艺。
EDI电除盐广泛应用于电力、电子、医药和化工等领域,相比较传统的离子交换技术,EDI技术减少95%的化学品消耗,可连续生产,具有产水品质稳定,运行方便的特点。由于无需酸碱再生,省去了酸碱中和及废水处理设备,同时也省了酸碱的运输和贮藏。
EDI电除盐装置使用过程中,不少用户碰到一些问题,小编归纳总结了以下问题,希望能给大家解决问题提供参考。
1、EDI膜块长期在大电流,低于额定流量情况下运行,极板侧积聚的热量得不到有效散发,造成EDI接近两极的膜片和隔网*先发热变形,EDI浓水压差增大,水质和水量下降,严重会碳化漏水。
2 、EDI膜块长期没有清洗保养,EDI的膜片和通道结垢,进出水压差增大,造成产水水质下降,电流无法调节,电压上升。
3、RO脱盐水系统控制余氯等氧化剂控制不当,进EDI氧化剂超量,导致EDI树脂破碎,堵塞产水通道,水量下降。
4、采用不当的清洗和**,直接导致EDI树脂破碎,进出水压差增大,造成产水水质和水量全部下降。
5、EDI系统手动运行时,在缺水状态下加电,直接导致膜片和树脂的发热碳化,清洗无效,无法使用。
6、EDI进水前无保安滤器,或安装时没有彻底清洗管道和水箱,导致异物堵塞EDI通道,进出水压差增大,造成产水水量严重下降,清洗无效。
7、电流电压超出额定值或人为误操作。
8、系统工艺设计不当,没有达到EDI的使用条件。
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