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浅谈PJG-630/10Y型高防开关的过流试验

  随着煤矿机械化、自动化、网络化水平的不断提高‚对供电的安全性、可靠性不断提出新的要求‚原有的 PB3-6GA和 PB2-6型等高防开关已逐渐被新型的 PJG-630/10Y型永磁高压真空配电装置取代。该型高防开关主回路采用双稳态永磁真空断路器、ZLZB型微电脑智能综合保护装置‚具有自动、手动分合闸‚其保护功能齐全‚性能稳定‚但也给试验测试工作带来新的挑战。下面以 PJG-630A/10Y型高防为例‚介绍一下如何对该型高防进行过载及短路试验。

1 试验前的准备工作

本例中 PJG-630A/10Y型高防的额定电流为200A‚采用 ZLZB-7T型综合保护器‚其过载反时限特性如表 1所示。测试仪器选用 KJDS-11A型继电保护测试仪及一单相调压器。

首先将高防机芯拉出‚因高防的防爆门无法关闭‚故需将行程开关 CK1、CK2短接。

1.1 高防电源的供电

用单相调压器对高防开关的控制回路及保护回路进行供电‚接线如图 1所示:将电压互感器的二次输出线即 a、b、c三相由互感器上拆除‚将 a相线与调压器的一相连接‚b、c相并联后与调压器的另一相连接。接线完成后一定要将连接线用绝缘胶带包扎好‚严防电压互感器一次感应出高压电。电源接完并检查无误后‚将调压器供电并输出 100V交流电。此时永磁体控制器及综合保护器带电工作‚显示屏给出正常指示。按下分、合闸按扭开关应可靠分合闸;按下 “确认 ”、“移位 ”按扭可进入综合保护器的任意**整定菜单。

1.2 高防参数的整定

对高防开关进行保护参数整定:将过载电流倍数整定至 0.4倍‚延时时间整定至 1档;短路电流整定至3倍。ZLZB-7T综合保护器的过载保护为一反时限保护‚其反时限特性如表一所示‚Ie代表整定的额定工作电流。本例中过载电流值档位整定在 0.4倍‚则 Ie=200A×0.4;表 1中的 2×Ie代表负载实际运行电流为配电装置上整定的额定工作电流的 2倍。当延时档位整定在 1档时‚实际负载电流达到 2×200A×0.4时‚则在 11s~20s内高防开关应跳闸断电。

1.3 继电保护测试仪的接线

将 KJDS-11A型继电保护测试仪打开‚其测试仪面板如图 2所示。根据实际整定情况‚将电流输出线一端接至 2与 4端子 (即 0~50A)‚并将显示选择切至“I1”指示灯亮位置‚输出线另一端接至电流互感器(CT)的 1K1端 1K2端 (保护器的过流输入端 );将另一组试验用线接至计时秒表的 “共 ”、“启 ”端子‚另一端接至断路器的一组空辅助接点 (常闭接点、常开接点均可 )‚并将启表开关打至内启状态。拉紧装置:采用机尾涡轮蜗杆拉紧装置‚便于与矸石溜子搭接。

2.2 破碎机

根据放顶煤工作面矸石量和矸石的硬度‚矸石破碎采用颚式破碎机‚选用 ZG-PE-600×900型颚式破碎机一台‚电动机功率为 55kW;对于大块煤的破碎采用 PC-40型锤式破碎机‚安装在 SGW -40TZ溜子上‚随时将通过的大块煤破碎。

2.3 设备的安装

根据煤矸分离系统方案‚对 -750m煤仓上口进行改造:新施工60m的煤矸分离设备安装硐室和矸石仓‚改造仓下矸石运输巷道‚改造煤仓上口皮带机头硐室。按照煤矸分离系统设计方案要求‚为了保证设备安装后能够安全可靠运行‚根据技术管理规定和企业标准制定严格的施工安全技术措施‚特别是对体积比较大的颚式破碎机要进行解体‚在现场进行组装‚要严格按照设备组装要求进行‚确保设备运行参数符合要求。

按照煤矸系统设计方案要求分别安装**、二道分离筛、矸石溜子、手选皮带机、第三道分离筛、颚式破碎机、运煤窄溜子、锤式破碎机、仓下给矸机等设备及相应的供电、控制系统和照明。

3 经济效益分析

(1)减少了钢丝绳牵引皮带机运输矸石量‚增加运输煤炭的能力‚每天可以拣出矸石约400t‚从 -800m提升到地面高度为 930m‚按照每吨提升 100m耗电0∙6kWh计算‚节约电能 2230kWh‚年节电 80.352万kWh‚节约电费 48.2万元。

(2)减少皮带机运输系统卡堵的事故影响‚减少了因事故停皮带机的次数‚每年可以产生间接经济效益 12万元。

(3)消除大块矸石在皮带上滚落伤人的现象‚保证了安全生产。

(4)减少地面矸石处理量‚实现井下矸石不转移不上山目标‚减少地面人工及设备占用费用 100万元。

(5)煤矸分离系统设备装机功率为 120kW‚运行负荷功率约 50kW‚每天运行 12h‚每年耗电 21.6万kWh‚运行电费为 12.96万元。

本项目实施后可以长期为矿井服务‚其综合经济效益为:

48.2+12+100-12.96=147.24万元/年









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