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全自动电脑剥线机故障解决方法
六.全自动电脑剥线机故障解决方法
问 题 | 解 决 方 法 |
电线切几根自动停机 | 出线主轮夹住导线太松,调出线紧松轮为合适。 电线打结或电线切完了。 |
机器按启动刀头作一次运动 线材不进行输送 | 定量数据为零,需输入定量数据。 |
线头剥出有斜度 线尾皮剥出后有斜度 | 调整导管座或调换大小导管,使电线穿过导管与刀在同一直线上; 导管离刀口太远,距+离调整变近。 调整导管离刀口变远,导管头至刀口距离应大于线尾长度。 |
线头剥不开 | 检查线头的切割深度,切痕太深时,需调节线径变大。 进线轮压紧力不够,需调整松轮,使压力变大。 |
线尾剥不开 | 检查线尾的切割深度,切痕太深时,需调节线径变大。 出线轮压紧力不够,需调整紧松轮,使压力变大。 |
导线压纹太重 | 首先判断压纹来自进线主轮不是出线主轮,将对应的紧松轮,调节变松点。 |
线头剥开时线芯铜丝切断了几根 | 将线径数据减小1,重试直至不伤线芯铜丝。 |
总长度与实际不符了出线 实线≥设定线长 | 进线轮压紧不够,并有时线头剥不开的现象,线头剥不开的线则会大于设定的线长,调节进线轮与辅轮间隙变小带齿的滚动轮有赃物,需清理。 带小数点数据无清零或输入数据太小。 |
问 题 解 决 方 法 总长度与实际不符出线实线≤设定线长 导线本身粗细不一。 带齿的滚轮有赃物,需清理,导线表面有蜡,导致滚轮上粘蜡打滑,请用牙刷清理,并用汽油或香蕉水清洗四个滚轮。 停机, 转动前后滚动轮,检查是否有卡住的现象,加以排除。 线头和线尾切断或没有切痕 若检查线头或线尾属于切断的,电线长度与实际长度短了线头加线尾的长度,则线径太大,请调节线径变小。 若检查线头或线尾没有切痕的,电线长度与实际长度长了线头的长度,则线径太小,请输入线径数据变大。 有时线头或线尾被切断 刀口有线皮及赃物,需清理。 线头有几根铜丝稍长 线径太大,刀口切刀铜丝,剥线时带出,需调节线径变小1。 线径退步大小,连续按两次线径小数点一般(0.5—1.5平方毫米 电线为3—7,0.5平方毫米以下的电线为0—3小数点)。 有时导线连在一起没切断 将刀口加油部位加普通润滑油再试,注意(平时每8小时加油一次)。 将速度调慢再试,检查导线的规格。 刀片是否变钝,拆下刀片用油石或放在平面磨床上磨10—20丝,或更换刀片。