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数控机床返回参考点故障维修

日期:2024-11-25 16:49
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摘要: 摘 要: 介绍了数控加工中心(增量式编码器反馈装置)实际生产使用中,返回参考点的几个故障现象并进行了故障原因分析,给出了诊断过程以及解决问题的办法。通过对典型故障的详细描述,便于维修人员理解,并为解决该类故障提供参考。 关键词:数控机床 返回参考点 故障 诊断 返回参考点(回零)故障是数控机床常见的故障之一,直接影响机床使用。一般有以下几种形式: (1)手动回零时不减速,并伴随超程报警; (2)手动回零有减速动作,但减速后轴运动不停止直至 90# 报警——伺服轴找不到零点; ...

摘  要: 介绍了数控加工中心(增量式编码器反馈装置)实际生产使用中,返回参考点的几个故障现象并进行了故障原因分析,给出了诊断过程以及解决问题的办法。通过对典型故障的详细描述,便于维修人员理解,并为解决该类故障提供参考。

关键词:数控机床 返回参考点 故障 诊断

返回参考点(回零)故障是数控机床常见的故障之一,直接影响机床使用。一般有以下几种形式:

(1)手动回零时不减速,并伴随超程报警;

(2)手动回零有减速动作,但减速后轴运动不停止直至 90#  报警——伺服轴找不到零点;

(3)手动回零方式下根本没有轴移动。

下面就工作中的几个故障的现象及分析、排除的过程对回零故障加以说明。

1  、自动回零正常,手动返回参考点出现 90#报警

1.1  故障现象

数控龙门镗铣床 FANUC16i M  系统,半闭环控制,每天开机手动返回参考点时 X  轴偶尔会出现90#报警,找不到参考点,返回参考点时工作台有减速动作,但是一旦手动回参考点**,重复用 G28 方式回零没有任何问题。

1.2  分析判定

大多数机床制造商设置在手动返回参考点时,寻找并读取 PCZ  信号(物理栅格信号)建立参考点,而在 G28  方式下使用计数器清零的方式返回参考点,不寻找物理栅格信号。

伺服轴在通常的运动时,位置环和速度环主要PCA/*PCA,PCB/*PCB  以及格雷码信号,而仅在寻找参考点的时候才采集 PCZ  信号,另外由于 PCZ 是窄脉冲,所以在同样的污染条件下,有时候PCA/*PCA,PCB/*PCB  可以正常工作,但是 PCZ信号已经达不到门槛电压,或波形严重失真。造成脉冲编码器或光栅尺其它信号可以正常工作,唯独“栅格”信号不好的原因,如图 1 所示。

图 1   编码器反馈信号波形图

1.3  维修过程

从故障描述来看重点应该检查一转信号。首先采用*简便易行的方法,检查反馈电缆,用万用表电阻挡测量电缆两端通断,结果没有问题。

接下来更换脉冲编码器,将 X  轴编码器与另一个可以回参考点的轴(Y  轴)编码器互换,结果没有任何变化,即:X  轴仍然不能够每次找到零点,而 Y  轴回零正常,说明脉冲编码器良好。之后更换伺服放大器,仍然没有效果。说明相关的硬件均已更换,仍然没有找到故障点。

仔细分析大型机床的结构,发现 X  轴反馈电缆拖链距离伺服放大器有 50  余米,初步判断可能是由于信号衰减造成的一转信号不好,*后将 5V  及0V  线脚与电缆中多余的备用线并联加粗,降低线间电阻,提高信号幅值,*终排除了故障。

注意 FANUC  α  系列驱动的反馈装置采用的是高速串行传送,用传统的示波器无法观测波形,所以更多的是采用替代法或者借助系统界面诊断排查故障。

2 、 找不到零点,出现 90#报警故障

2.1  故障现象

辛辛那提 T30 加工中心,采用 FANUC 11M  系统,全闭环,Z  轴手动返回参考点时找不到零点。

2.2  故障分析

当选择了回参考点方式后,按下某个轴的方向按钮,如果机床能够快速向参考点方向移动时,则说明方式选择信号通过 PMC  接口通知了 CNC。此后如果没有减速现象出现,并且还伴随超程报警,则说明减速开关信号*DECn  没有通知到 CNC,这时请关注下面两个环节:一是减速开关进油或进水,信号失效,I/O  单元之前就没有信号;二是减速开关 OK,但 PMC  诊断画面没有反应,虽然信号已经输入到系统接口板,但由于 I/O  接口板或输入模块已经损坏。

FANUC  数控系统寻找参考点一般是在减速开关抬起后寻找**个一转信号或物理栅格,此时如果一转信号或物理栅格信号缺失,则就会出现 90#报警——找不到参考点。可能的原因有:

(1)编码器或光栅尺被污染,如进水进油。

(2)反馈信号线或光栅适配器受外部信号干扰。

(3)反馈电缆信号衰减。

(4)编码器或光栅尺接口电路故障、器件老化。

(5)伺服放大器接口电路故障。

这些情况都是维修中常遇到的现象,分析这一故障的关键点是“一转信号”或“栅格信号”。数控系统一旦找到这一信号,返回参考点即告完成。

2.3   维修过程

由于该机床是全闭环控制,所以物理栅格位置是在光栅上面,工作重点应该放在光栅上。将光栅用无水酒精擦干净后可以找到零点,但是,信号时有时无,**比率占到 70%左右,仍旧不能满足正常生产要求,初步判断原参考点栅格有损伤,由于光栅尺的栅格是由一定间距的多个栅格组成的,具体读取哪一个栅格作为零点,取决于减速档块的位置和减速开关信号的触发。往往某一个栅格损坏了,其他栅格却完好无损,所以将减速档块前移一个(或n  个)栅格位置,手动回零**。

注意这时候的参考点已经和机床出厂时的完全不同,换刀用的**参考点和工件零点已经改变了,所以维修人员一定要将这些点重新调整.

3  、回零不稳定故障

3.1  故障现象

某森精机数控车床 FANUC 21T  系统,增量回零方式,Z  返回参考点可以完成,不报警,但偶尔会差一个丝杠螺距。

3.2  故障分析

这种现象是数控机床非常典型的故障之一。其原因是减速档块位置距离栅格位置太近或太靠近参考点时,处于一种“临界状态”,导致了离散误差。

由于触电开关信号通、断的精度比较差,所以信号触发的时间不很准确,当信号来早时,就找到栅格①。当信号来迟时,就找到信号②,如图 2所示。或者时而找到栅格②,时而找到栅格③,如图  3 所示。

图 2   离散误差 1

图 3    离散误差 2

3.3 解决方案

(1)调整档块位置。

(2)通过参数 1850#栅格偏移量,调整栅格位置处于合理位置。调整档块的具体调整方法:

(1)手动返回参考点。

(2)选择诊断画面,读取诊断号 0302  的值。(0302  的含义——从档块脱离的位置到读取到**个栅格信号时的距离)

(3)纪录参数 1821  的值,1821#参数中设定的是参考计数器容量。

(4)微调减速档块,使诊断号 0302  中的值等于1821  设定值的一半。(1/2 栅格)

(5)之后,一面多次重复进行手动回参考点,一面确认诊断号 0302  上显示的值每次为 1/2  栅格左右,而且变化幅度不大。

4、数控车床回零不准确故障

4.1  故障现象

某数控车床,FANUC 0i-TB  数控系统,半闭环,增量编码器。X  轴每次回零点位置不准确,但是不 发生报警,误差没有规律,有时 3mm  左右,有时 7mm 左右。操作者每天开机回零点后通过刀补校正工件零点,在不关机的情况下加工尺寸准确。但是一旦关电,重新回零后,工件坐标尺寸不准确,实际上是零点不准确。

4.2  故障分析

这种故障很少发生,一般是由于栅格位置不稳定所造成。增量编码器返回零点实际上是在找到物 理栅格后,再移动一个 “偏移量”后形成的栅格停止作为零点,这个经过偏移后的栅格实际上是电气栅格,那么电气栅格是由一组溢出脉冲发出的,每相隔一定容量值产生一个溢出脉冲。这个容量值是通过参数 1821“参考计数器容量”决定的。当参考计数器容量设置错误,电气栅格的“溢出”是不规律的,从而造成每次回零不准。

4.3   维修过程

查看参数 1821—参考计数器容量设置值为3600,核算设置是否正确,测量 X  轴丝杠螺距为10  mm,并且确认电机与丝杠的传动链是直连的,对于 10  mm  直连丝杠,参考计数器容量应设置10000,表明原参数设置错误。修改参考计数器容量值后,X  轴回零正常。

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