首页 >>> 公司新闻 >

公司新闻

焦化厂针对焦炉生产中影响焦炭质量的各种因素进行**攻关

 “这下高炉可有了好‘粮食’吃啦!”1020,参加莱钢焦化厂晨会的人员不约而同地发出感慨。经过一段时间的全力攻关,在每日晨会汇报中,不断传出焦炭质量指标得到改善的喜讯,为高炉的生产需求提供了上等焦炭。

  焦化厂从源头上将“配合煤质量、配煤准确率、配煤细度”定为3个攻关点,逐个突破。根据原料供应紧张、进场煤质量参差不齐等现状,将三煤场焦煤、肥煤按指标差异分堆堆放,根据各种煤的存量,按配比合理上煤,降低灰份硫份的波动。在配料过程中实行配料秤的“日跑零、月校验”制度,确保了配煤准确率。在配煤细度关上,根据配合煤细度情况、变化趋势,结合粉碎机锤头磨损情况合理调整锤头与反击板间距,保证钢弦筛的筛分效果;按照细度异常波动情况对设备、煤源、工艺要求煤量等方面进行现场跟踪分析,将波动范围调整到*小值。进入10月份以来,配合煤细度保持在76%以上,灰分误差小于03%,硫分误差小于007%,为焦炉提供了上等的配合煤原料,为焦炭质量的提升奠定了坚实基础。

  焦化厂针对焦炉生产中影响焦炭质量的各种因素进行**攻关,对每一个工序、每一个细节,都进行优化和规范,成立了焦炭质量攻关组,强化焦炉的热工管理,使焦炉各热工系数持续保持较高水平,确保焦炭成熟均匀。为保证焦炭水分稳定,厂里开发了焦台自动放焦系统,消除了人工放焦的不稳定性,实行定点接焦、定点熄焦、循环放焦的操作方法,将焦炭水分稳定在4565%。为改善炉头焦质量,车间对平煤杆进行改造,增加刮板,降炉头温度控制在1200℃以上,增强装煤密实性,减少了蜂窝焦数量。同时加大干熄焦系统设备的点检和维护力度,提高干熄焦率,从而稳定焦炭水分。