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郑建通过对煤渣粉碎机轴承改造得出重要结论


   对通过对大型煤渣粉碎机进行了滚动轴承改造,选择轴承的合理结构、适


当的配合形式以及有效的密封结构,并对煤渣粉碎机主轴承进行了强度分析和寿命分析;通过对煤渣粉


碎机中磨矿介质的运动学分析、煤渣粉碎机关键部件的动强度分析,计算出煤渣粉碎机主轴承的受力状


况,确定了煤渣粉碎机滚动轴承有限元的边界条件;将Solidworks中创建的模型导入到ANYSYS中,完成


了煤渣粉碎机滚动轴承的有限元建模,通过力学分析,发现煤渣粉碎机主轴承的应力、应变远小于轴承


钢的许用值;对滚动轴承的常见故障进行了**的分析,计算出轴承的故障特征频率及轴承的固有频率


;对煤渣粉碎机滚动轴承进行速度、加速度两个方面的振动测试,发现其速度有效值和加速度有效值,


均处于正常的范围内,主轴承在运转过程中振动较低,轴承座的表面温度也较低,轴承处于正常的磨损


状态.通过理论方面的有限元强度分析和现场的振动测试分析,证明大型煤渣粉碎机采用滚动轴承是切


实可行的。
    通过研究,得出主要结论如下:
    1.大型煤渣粉碎机进行滚动轴承改造,选择轴承的合理结构、适当的配合


间隙及可靠的密封形式,是保证煤渣粉碎机球磨机主轴承正常运行的前提条件。
    2.大型煤渣粉碎机进行轴承改造,力保证轴承达到10年以上的使用寿命,除了要加强必要的维护外


,良好的轴承制造质量是煤渣粉碎机轴承改造成功的关键,同时要控制好轴承原始游隙。
    3.通过对煤渣粉碎机磨矿介质运动学分析及球磨机简体的受力分析,计算出两个主轴承的受力情况


,为轴承进行寿命分析、有限元强度分析提供了依据。
    4.对煤渣粉碎机主轴承进行有限元分析结果表明,主轴承的实际应力与应变远小于轴承钢的许用值


,表明轴承具有足够的承载能力。
    5.在我单位7号煤渣粉碎机改造三年后,通过振动测试,发现煤渣粉碎机球磨机主轴承球的振动烈


度(速度有效值和加速度有效值)均在正常范围内,轴承运转时的温度也在正常范围内,说明煤渣粉碎


机运转下正常,改造是成功的。
    6.通过分析速度频谱的频率成分,发现频率在122.2Hz和183.4Hz两个频率振幅较大,煤渣粉碎机在


使用中要特别关注。
    7.通过有限元理论分析和实验研究结果表明,大型煤渣粉碎机进行滚动轴承改造既是十分必要的,


也是切实可行的。