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又是误操作,逆功率动作,机组非停事故分析!

日期:2024-09-25 00:14
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摘要:又是误操作,逆功率动作,机组非停事故分析!

又是误操作,逆功率动作,机组非停事故分析!

、事件分析 

机组编号

2

停机时间

2018年9月17 日13 :36 

设备简况:

内蒙古XX热电厂2号机组为200MW超高压一次中间再热燃煤发电机组,锅炉由东方锅炉厂制造, 锅炉型号:DG670/13.7-20。汽轮机由哈尔滨汽轮机厂制造,汽轮机型号为:C150/N200-12.75/535/535。发电机由哈尔滨电机厂制造,发电机型号为:QFSN2-200-2型三相交流隐极式同步汽轮发电机。

事故前工况:

2018年9月17日13时20分,#2机组有功负荷184MW,无功负荷1.6MVAR,主汽压力12.51MPa,主汽温度535℃,AGC、AVC投入。#2炉甲乙引风机变频运行,投自动,甲引风机变频电流302.85A,频率44.41Hz;乙引风机电流变频电流347.37A,频率46.78Hz;甲乙送风机、排粉机、磨煤机、给粉电源运行,#2汽轮机正常运行方式,#2发变组出口202开关合,#2主变中性点合入,厂用标准运行方式。

事件经过:

2018年09月17日13时27分54秒,#2炉乙引风机变频器发“重故障”信号,引风机跳闸。司炉解除甲引风机变频自动,改为手动调节,调整锅炉参数。司机解机炉协调CCS为DEH功率控制,随即解除DEH功率控制转为阀门控制方式,配合锅炉降负荷,调整参数。

13时30分10秒,#2机负荷172MW,甲引风机变频器发“重故障信号”,风机跳闸。同时#2炉灭火保护发“引风机全停”信号,MFT动作,#2炉灭火,甲乙送风机、甲乙排粉机、给粉电源跳闸。

#2炉灭火后,汽机司机快减#2机组负荷,配合锅炉维持参数,同时电气人员切换厂用由高备变20B接带,并派出电气人员检查甲乙引风机变频器。

13时31分33秒,机组负荷36MW,主汽压力9.3MPa,主汽温度481℃。

13时32分11秒,#2机主控DEH控制发指令5%,继续降机组负荷。

13时34分05秒,#2机负荷-0.05MW,主蒸汽流量27.75t/h,  #2发电机保护发“逆功率”告警信号。(逆功率保护定值:-1200kW,延时3秒发信号,120秒出口跳闸。)

13时36分04秒,#2机组跳闸,#2发变组出口开关202跳闸,#2机主汽门、调速汽门关闭,查为#2发电机逆功率保护动作。汽轮机挂闸,维持3000转/分运行。

13时38分,电气检查#2炉甲引风机变频器故障为:第09个功率单元过热,乙引风机变频器故障为:第18个功率单元过热。

13分46分,甲引风机切为工频方式启动,启动乙送风机,锅炉进行吹扫。

13时55分,炉膛吹扫完毕,申请中调同意#2炉点火。

14时53分,申请中调同意,#2机组重新并网。


原因分析:

技术人员调取DCS历史曲线和现场查验分析如下:

(一)#2机组跳闸原因分析

1、13时32分11秒,机组降负荷时,司机操作时忘记此时DEH为阀控方式,本想设置目标值为5MW,误将目标值设置为5%,机组负荷下降过快,是导致发电机逆功率保护动作机组跳闸的主要原因。

2、运行人员在事故处理中对机组负荷监视不严,当发电机逆功率告警发信后,没有及时增加负荷,是造成机组跳闸的次要原因。

(二)#2炉灭火的原因分析

1、#2炉甲乙吸风机变频室两台空调故障跳闸,变频室温度升高至47℃,引起乙引风机和甲引风机相继过热跳闸,是导致#2炉灭火的直接原因。

2、电气盘中设有变频室温度显示,但当班运行人员对变频室温度失去监视,没有及时发现空调跳闸、变频室温度升高的异常情况,没有及时采取降负荷等必要措施,是造成#2炉灭火的主要原因。

3、当日07时24分 #2机组并网,12时40分,#2机组负荷升至140MW。值长安排电气人员进行巡检和升压站刀闸测温等工作,人员工作安排不得当,电气无人监盘,也未安排其他人员监视变频室温度,是造成#2炉灭火的次要原因。

暴露问题:

1、运行人员技术培训不扎实。对锅炉灭火等典型异常处理操作没有开展针对性的演练,运行人员技术能力不足。暴露出运行人员技术培训工作不到位,专业技术管理工作弱化的问题。

2、控非停措施落实不到位。当班运行人员没有认真执行下发的《引风机变频间空调启停轮换制度及温度控制措施》,没有按时巡检,也没有对变频室温度进行监视,思想上亦没有高度重视,制度形同虚设,暴露出**意识淡漠,**责任没有落实到位的管理问题。

3、隐患治理不及时。引风机变频器采用罗克韦尔AB型高压变频器,自2014年改造投运以来就存在频繁故障的问题,并多次发生变频器功率单元过热跳闸的故障。设备**隐患,一直未得到彻底治理。暴露出隐患治理力度不够、不及时的问题。

4、全能值班员运行模式下存在技术能力不足的问题。

防范措施:

1、全厂认真吸取事故教训,反思自身存在的问题,重新梳理检查《控非停措施》的落实情况,确保措施的执行落地。提高**意识,落实各级**生产责任。

2、强化专业技术管理,加强运行人员的技术培训,进行典型事故处理的模拟演练,提高运行人员的异常和事故处置能力,夯实**基础。

3、加强**管理,认真落实《引风机变频间空调启停轮换制度及温度控制措施》等**技术措施,严肃监盘和巡检纪律,加强各项制度执行的检查和惩处力度,确保制度执行到位。

4、加强隐患治理力度,督促西安热工院,加快关于引风机变频室空调冷却改造工程的进度,确保明年供热期结束后开工。彻底解决引风机变频器冷却问题。

5、加快全能值班员模式下的**生产管理,进一步对交接班、巡检、监盘、日常操作、启停机和事故处理等工作流程的工作方法、工作标准、人员分工、岗位职责等予以明确规定。

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