DQZHAN技术讯:水泵变频节能改造方案
一、水泵使用情况概述
工业企业生产设备的负荷大部分是交流异步电动机,耗电量约占企业全部电耗的65%左右,尤其水泵类负荷的效率比较低,在2002年中国加入世贸组织之后,企业必须通过降低成本来提高经济效益。才能增强竞争力,在降低生产成本中,节约用电是一个重要的经济环节。例如某一供水站,供水系统是根据用水量的需求进行调节,是采用调整泵出门阀门来调节流量,需要专人值守,在不同的情况下,开关阀门。劳动强度较大,同时,由于阀门的强制节流使泵形成旋涡冲击,产生了强烈的振动和噪声,对泵的使用寿命、维护修理都加大了不利的损耗。再就是由于电动机的转矩基本恒定,这种调节方式形成的供水压力较高,造成严重的节流功率损失,泵的效率降低,造成电力的浪费。
二、水泵变频节能改造的调速性能
水泵在改变转速时,其内部几何尺寸没有改变,所以,据水泵的相似原理可知:当转速变化时,流量与转速成正比,扬程与转速的平方成正比,轴功率与转速的立方成正比,得出:同一台泵当转速变化时,水泵的主要性能参数将接上述比例定律而变化,并且,在变化过程中可保持效率基本不变,若水泵机组转速可调,我们就可以改变某台水泵的转速以适应当时需水量的变化,这样就可以避免水泵机组在低效率区域运转造成的电动机过载,另一方面,也可以避免供水压力偏高所造成的浪费。同时,水泵随着转速的变慢而使轴功率大为减少,电动机输入功率也随之减少,这就是调速水泵在供水系统中所起的节能作用。
三、水泵变频节能改造减速的机泵原理
根据交流电动机工作原理中的转速关系,n=60f(1-s)/p,从公式中得出:均匀改变电动机定子绕组的电源频率,就可以平滑地改变电动机的同步转速。电动机转速变慢,轴功率就相应减少,电动机输入功率也随之减少,这就是水泵调速的节能作用。
交流电动机转速物性为一条稍向下倾斜的曲线,如图A所示,调速时的特性仍为稍向下倾斜曲线,是在不同频率时相互平等的一组曲线,如图B所示:
从图A、图B中可以看出,变频器的调速特性基本保持了电动机固有的转速特性,它是一组不同频率时相互平行的特性曲线。
变频调速具有以下优点:
①转差率小,转差损失小,效率可高达90~95%以上。
②实现平滑地无级调速,精度高,调速范围宽(0~100%),频率变化范围大(0~50Hz)。
③起动转矩大(可达额定值的1.1倍),实现软启动减轻启动电流的冲击。
④提高电网侧功率因数。
⑤变频器可采用高速度的16位CPU与专用的大规模集成电路配合,用软件实现V/5自动调整,具有与计算机可编程控制器联机控制的功能,容易实现生产过程的自动控制。
⑥安装容易,调试方便,操作简单。
⑦不仅适用于水泵,风机类负荷的节能调速,而且也适用于旧设备的改造,对改善工艺条件,提高产品质量都有其明显效果。
四、水泵变频节能改造案例分析
上述案例中,电机功率为Y200M-245KW,安装变频器一台,=运行三个月,节电效果明显。
生活水泵变频减速节能测试数据如表A、表B所示:
表A安装变频器前的测试数据(f=50Hz)
表B安装变频器后的测试数据(P=4kgf/cm2=39.2N/CM2,f=0~50Hz)
供水的高峰与低谷是随作息时间及生活习惯不同的变化的,为保证楼房高房及远距离居住的职工正常用水,我们采用了恒压供水方式,即保持管网压力为4KGF/CM2(39.2N/CM2)。电动机频率随压力变化,从而实现了节能的目的。
从表A与表B所示,以10天运行记录分析:
安装变频器前:供水量12785T,耗电7132KWH,平均单耗0.558KWH/T,平均时耗39.187KW/H。
安装变频器后:供水量:12819T;耗电5412KWH,平均单耗0.422KW/T,平均时耗29.254KWH。
前后相比,10天供水量几乎相等,而耗电减少1720KWH,平均单耗降低0.136KWH,节电率24.37%,平均时耗降低9.942KW/H,节电率25.37%,平均节电率达24.87%,节电效果显著。
投资回报期短:按平均每天运行时间为18小时计
年运行时间=18×365=6570小时
年节电量=(投入前平均时耗-投入后平均时耗)×年运行时间=(39.187-29.254)×6570=65319(KWH)
按电费单价1元=年节电折合人民币
年节电费=电费单价×年节电量=1×65319=65319元
投资回报期=60000÷65319=0.92年×12个月=11个月
即期投资回报期不到1年,水泵变频节能改造与其他节能技术相比投资回报期限明显缩短