大直流高压发生器
一、选择合适的倍率。在欧姆表测量电阻时,应选适当的倍率,直流高压发生器谐波产生原因使指针指示在中值附近。*好不使用刻度左边三分之一的部分,这部分刻度密集很差。二、使用前要调零。三、不能带电测量。四、被测电阻不能有并联支路。五、测量晶体管、电解电容等有极性元件的等效电阻时,直流高压发生器必须注意两支笔的极性。六、用万用表不同倍率的欧姆挡测量非线性元件的等效电阻时,测出电阻值是不相同的。这是由于各挡位的中值电阻和满度电流各不相同所造成的,机械表中,一般倍率越小,测出的阻值越小。1、绝缘电阻的遥测:⑴遥测项目,高压对低压及地(壳),低压对高压及地(壳),⑵选用2500V的兆欧表,对兆欧表进行外观检测,应良好,外客完整,摇把灵活,指针无长阻,玻璃无破损。⑶对兆欧表进行开路试,分开两只表笔,摇动兆欧表的手柄达120 y/min,表针指向无限大(∞)为好,短路试验:摇动兆欧表手柄,将两只比瞬间搭接一下,表针指向“0”(零),说明兆欧表正常。⑷合格值:在温度20℃十,新变压器不小于450MΩ,运行中不小于300MΩ,本次数值比上次数值不得降低30% 。⑸吸收比R60/R12,在10-30℃时应为1.3倍。
近些年来,国内多处变电站因雷击形成扩大事故,直流高压发生器多数与地网接地电阻不合格有关,接地网起着工作接地和保护接地的作用,当接地电阻过大则:发生接地故障时,使中性点电压偏移增大,可能使健全相和中性点电压过高,超过绝缘要求的水平而造成设备损坏。在雷击或雷电波袭击时,由于电流很大,会产生很高的残压,使附近的设备遭受到反击的威胁,并降低接地网本身保护设备(架空输电线路及变电站电气设备)带电导体的耐雷水平,电压-直流高压发生器达不到设计的要求而损坏设备。同时接地系统的接地电阻是否合格直接关系到变电站运行人员、变电检修人员人身**;但由于土壤对接地装置具有腐蚀作用,随着运行时间的加长,接地装置已有腐蚀,影响变电站的**运行;因此,必须大力加强对地网接地电阻的定期监测;运行中变电站地网接地电阻的测量,由于受系统流入地网电流的干扰以及试验引线线间的干扰,使测试结果产生较大的误差。特别是大型接地网接地电阻很小(一般在0.5Ω以下),即使细微的干扰也会对测试结果产生很大的影响;如果对地网接地电阻测试不准确,不仅损坏设备,而且会造成诸如地网误改造等不必要的损失,结合我对接地网接地阻抗测试方法的研究,现总结如下:水--生命的**要素,蕴藏丰富,覆盖了地球表面71的面积,但是,天然状态的水不能直接被用作饮用水或工业用水。例如:在电镀、酿造、食品加工、化工制药、金属加工和电子工业等各种不同类型的工业应用中,都需要高纯度的水,即分离出盐、有机物和**成分的水。现目前纯水的制造方法基本有四:A、蒸馏法是通过加热使水汽化,再冷凝成液体的过程;蒸馏法、电渗析法、离子交换法和反渗透法(简称RO)。B、离子交换法为化学置换原理;C、电渗析法是根据物理化学原理制造纯水。直流高压发生器以上三种制水方法工艺和设备都比较复杂,耗能高。D、反渗透技术是当今*先进、*节能、效率*高的分离技术。其原理是在高于溶液渗透压的压力下,借助于只允许水分子透过的反渗透膜的选择截留作用,将溶液中的溶质与溶剂分离,从而达到纯净水的目的。反渗透膜是由具有高度有序矩阵结构的聚合纤维素组成的。它的孔径为0.1纳米-1纳米,即一百亿分之一米(相当于大肠杆菌大小的千分之一,病毒的百分之一)。水--生命的**要素,蕴藏丰富,覆盖了地球表面71的面积,变电-直流高压发生器但是,天然状态的水不能直接被用作饮用水或工业用水。例如:在电镀、酿造、食品加工、化工制药、金属加工和电子工业等各种不同类型的工业应用中,都需要高纯度的水,即分离出盐、有机物和**成分的水。现目前纯水的制造方法基本有四种:蒸馏法、电渗析法、离子交换法和反渗透法(简称RO)。A、蒸馏法是通过加热使水汽化,再冷凝成液体的过程;B、离子交换法为化学置换原理;C、电渗析法是根据物理化学原理制造纯水。直流高压发生器D、反渗透技术是当今*先进、*节能、效率*高的分离技术。其原理是在高于溶液渗透压的压力下,借助于只允许水分子透过的反渗透膜的选择截留作用,将溶液中的溶质与溶剂分离,从而达到纯净水的目的。反渗透膜是由具有高度有序矩阵结构的聚合纤维素组成的。它的孔径为0.1纳米-1纳米,即一百亿分之一米(相当于大肠杆菌大小的千分之一,病毒的百分之一)。
v标准配置:预处理为原水泵和玻璃钢桶(即砂、碳、软化)。调节阀大电流发生器砂滤碳滤为手动阀,软化器为富莱自动控制阀.反渗透膜为美国流体生产线Vontron;反渗透膜壳为不锈钢壳原水泵和高压泵为南方特种不锈钢泵;机架是碳钢喷塑;连接管阀Upvc.为了查找变压器的故障原因,根据色谱报告的意见,分别于2002-06、2002-07进行了常规项目的检查试验。3.1 绝缘电阻试验 用UNILAPISO5kV绝缘电阻测试仪试验,变压器高压侧绝缘吸收比为1.2,极化指数为1.36;低压侧绝缘吸收比为1.52。直流高压发生器3.2 直流电阻测量 用JD-3395变压器直流电阻测试仪测量变压器的直流电阻,发现其高、低压侧直流电阻相差均较小。直流电阻试验数据正常,初步认为变压器存在高能放电并非由绕组部分故障引起。3.3 介质损耗试验 用QS1电桥进行的介质损耗试验,高压侧介损值为0.3,低压侧为0.2,且R3及分流器位置与原来一致,说明高、低压侧绕组电容量没有异常。3.4 泄漏电流试验 用JGS-60试验,高压侧加压20kV,泄漏电流为7μA;低压侧加压10kV,泄漏电流为3μA;且在加压1min内,无声音及电流、电压异常。 综合以上分析,认为#0高压变压器的主绝缘、匝间绝缘、高压绕组、低压绕组、分接开关均无问题。变压器色谱超标的原因可能在铁芯及与其相关的轭铁、压钉及绝缘垫块部分,也可能是铁芯的某个金属部件存在悬浮电位放电。因该变压器与厂家签有保修协议,研究决定返厂处理。4 返厂处理情况 2002-08,该变压器返厂处理。经厂家试验检测,参考本厂意见,认为故障可能在铁芯或者铁轭等部位,需要进行吊芯检查处理。吊芯后,摇测压板绝缘时(与上夹件的连片已打开),发现其绝缘电阻为零。经仔细检查,发现了故障点,如图1所示。 所有压钉与压环的装配均存在不同程度的紧力松驰。由于压钉松驰,造成压环绝缘垫脱落,钢垫在压钉和压环之间形成焊接现象。本次吊芯后,发现该变压器共6根压钉出现了上述现象,有的仅与压钉焊接一点,有的又与钢压板焊接,造成钢压板两点接地或者多点接地;同时发现,大部分压环绝缘垫,即使没有脱落,也已经碳化,失去绝缘性能,从而造成了压板两点或者多点接地。说明前面分析和判断是正确的。这种现象比较少见,可以这样理解:由于变压器装配时压钉松驰,在变压器运输过程中,可能有的压环绝缘垫即将脱落,投入运行后,由于电磁力的作用,使压环绝缘垫进一步滑落,而钢垫片在其脱落的瞬间立起,形成一个悬浮电位,使钢压环与压钉之间形成放电焊接短路。在这个过程的瞬间,直流高压发生器放电温度相当高,使部分特征气体产生。这样,压环和压钉之间的绝缘破坏,在主磁路上构成短路圈,产生很大的循环电流,也造成了线圈局部高温,使油裂解产生可燃性气体,绝缘材料加速劣化,并产生了H2、CO及CO2。因此,这个过程是逐渐形成的,尽管色谱试验中气体的含量在逐渐增多,但气体均已溶于油中,未能使瓦斯保护动作。 厂家对此进行了相应处理,在进行各项试验后于2002-09运回,现场验收合格后投入运行。 变压器投运后,油色谱试验数据一直合格,再未出现前述情况,变压器运行状况良好。5 结论 通过本次变压器色谱超标的分析,可以看出,变压器返厂处理是非常必要和及时的,充分说明了色谱跟踪的必要性。通过本次缺陷的分析及处理,积累了综合分析判断的经验;同时应注意,在变压器订货过程中,应加强现场监造力度,进行半成品试验及出厂试验时,使用单位*好能够在场监督,以避免类似故障的发生。