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引起德国BURKERT电磁阀震动的原因有哪些


引起德国BURKERT电磁阀震动的原因有哪些

德国BURKERT电磁阀此外还与频率有关,即当外部的频率与系统的固有频率相等或接近时受迫振动的能量达到大值、产生共振。另一种状态是调节阀阀瓣的振动,其原因主要是由于介质流速的急剧增加,使调节阀前后差压急剧变化,引起整个调节阀产生严重振荡。

随着工业领域的自动化程度越来越高,正被越来越多的应用在各种工业生产领域中  电动调节阀常见的故障有哪些?都有哪些解决办法?
1、执行器不动作, 电源灯亮而信号灯不亮。
解决办法:检查输入信号极性等是否正确;用对比互换法判断控制模块是否良好。
2、执行器不动作,但控制模块电源和信号灯均亮。
解决办法:检查电源电压是否正确;电动机是否断线;十芯插头从端到各线终端是否断线;电动机、电位器、电容各接插头是否良好;用对比互换法判断控制模块是否良好。

3、执行器电机发热迅速、震荡爬行、短时间内停止动作。

引起德国BURKERT电磁阀震动的原因有哪些

解决办法:用交流2V 电压档测控制模块输入端是否交流干扰动;检查信号线是否和电源线隔离;电位器及电位器配线是否良好; 反馈组件动作是否正常。
4、调节系统参数整定不当导致执行器频繁振荡。
解决办法:调节器的参数整定不合适,会引起系统产生不同程度的振荡。
对于单回路调节系统,比例带过小,积分时间过短,微分时间和微分增益过大都可能产生系统振荡。可以通过系统整定的方法,合理的选择这些参数,使回路保持稳定速度。
5、执行器位置反馈信号太大或太小。
解决办法:检查“零位”和“行程”电位器调整是否正确;更换控制模块判断。
6、执行器动作呈步进、爬行现象、动作缓慢。
解决办法:检查操作器传来的信号动作时间是否正确。
7、执行器震荡、鸣叫。
解决办法:主要是因为灵敏度调得太高,不灵敏区太小,过于灵敏,致使执行器小回路无法稳定而产生振荡,可逆时针微调灵敏度电位器降低灵敏度;流体压力变化太大,执行机构推力不足;调节阀选择大了、阀常在小开度工作。
8、加信号后执行器全开或全关,限位开关也不停。
解决办法:检查控制模块的功能选择开关是否在正确位置;“零位”和“行程”电位器调整是否正确;更换控制模块判断。

9、执行器皮带断。

引起德国BURKERT电磁阀震动的原因有哪些

解决办法:检查执行器内部传动部分是否损坏卡住;“零位”和“行程”电位器调整是否正确;限位开关是否正确。
10、执行器动作不正常,但限位开关动作后电机不停止。
解决办法:检查限位开关、限位开关配线是否有故障;更换控制模块判断。
德国BURKERT电磁阀流体动力学振动
介质在阀内的节流过程也是其受摩擦、受阻力和扰动的过程。湍流体通过不佳绕流体的调节阀时形成旋涡,旋涡会随着流体的继续流动的尾流而脱落。这种旋涡脱落频率的形成及影响因素十分复杂,并有很大的随机性,定量计算十分困难,而客观却存在一个主导脱落频率。
德国BURKERT电磁阀当这一主导脱落频率(亦包括高次谐波)在与调节阀及其附属装置的结构频率接近或一致时,发生了共振,调节阀就产生了振动,并伴随着噪声。振动的强弱随主导脱落频率的强弱和高次谐波波动方向一致性的程度而定
是德国BURKERT电磁阀的重要执行单元仪表。
德国BURKERT电磁阀通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变介质流量、压力、温度、液位等工艺参数的终控制元件 引起德国BURKERT电磁阀震动的原因有哪些
1、气蚀振动
气蚀振动大多发生在液态介质的调节阀内。
气蚀产生的根本原因在于调节阀内流体缩流加速和静压下降引起液体汽化。调节阀开度越小,其前后的压差越大,流体加速并产生气蚀的可能性就越大,与之对应的阻塞流压降也就越小。
2、机械振动
机械振动根据其表现形式可以分为两种状态。
一种状态是调节阀的整体振动,即整个调节阀在管道或基座上频繁颤动,其原因是由于管道或基座剧烈振动,引起整个调节阀振动。
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