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成功案例

1×4米皮带龙门刨电气改造方案

(一) 电气改造方案
1、依据用户要求为前提,主传动采用英国欧陆590全数字直流调速装置取代原交流电机机械皮带传动系统.
2、整机控制逻辑动作采用西门子PLC及品牌控制电器来实现机床所有动作,并保持原机床的操作习惯不变。
3、整机电路控制走线及操作主令开关全部更新,以确保操作主令信号的可靠;采用无触点接近开关取代原机械换向开关。横向、垂直进给及快移采用交流变频调速技术取代原机械进刀机构。
4、电箱采用美观先进的型钢结构组件,安装工艺布线均符合电气新标准规范。
5、改造后提供详细电气技术资料,以便今后维修方便。
6、整机电路及主传动进行严格调试后交付验收使用。
(二)改造效果特点
1、技术先进:电气改造采用了带16位微机控制的直流调速装置(全进口),具有主电路与控制电路全隔离,全数字化,电流环的PI调节具有自适应功能,速度控制具有带IR补偿的电枢电压反馈,测速反馈,调速范围>1:100,静态精度优于0.1%,保护功能强,有自诊断显示,参数自由调整。加上控制装置采用品牌电器作控制,使整个系统性能比较理想。加上控制装置采用PLC可编程控制器作逻辑控制,线路结构简单运行可靠,使整个系统性能比较理想。
2、改善工作环境:由于取代了原交流电机,机械皮带传动系统。使结构大为简化,维护保养方便,调速范围增大,可实现无级调速,满足加工工件对工作台主传动的各项要求(刨、铣二用)。
3、保证生产、节约维修开支:该系统运行可靠,只要平时注意定期清洁保养和对外部电器作检查外,一般不需要维修,故障率极小,可确保生产无后顾之忧。
4、使用方便:改造后的电控系统保持了原机床的操作习惯,方便操作工能及时适应新的电控系统。
5、结构合理:该系统在电路上设计时,已作周密的考虑,可保证系统能长期连续正常平稳运行(不受季节影响)。也不必担心由于操作不当,会给机床带来不利影响或损坏电器装置和机床。
6、维修简单:电控柜电器走线布局规范、清晰明了,技术资料详细,便于维修。
7、性价比高:改造后的电控系统技术性能优越,改造费用经济。(性能价格合理)。
8、方案合理、效果好、运行可靠:十年来用此方案已对各类国产、进口大型龙门刨床、铣床、镗床进行改造效果良好、用户满意、得到好评(可提供业迹资料,以供查考)。
(三)系统主要技术性能及改造周期
1、调速范围宽:主拖电机可在5-2000r/min(包括电机弱磁升速)平稳无级调速。工作台低速度为61mm/min、高为74000mm/min。优于原机床切削加工中工艺对工作台主运动速度要求(低速0.06-50米/分恒转矩;高速50-74米/分恒功率能平滑过度,完全能满足加工工件对工作台主传动的各项要求)。
2、机械特性硬度好:当电机负荷在100%额定值时,静差度<1.6%,低速工作时无爬行现象。
3、该控制系统能适应机床快速启动、减速、换向,正确把握工作台往返时的能量转换,制动平稳、换向时无明显冲击、越位小。
4、系统装置能连续长期运行(不受季节影响)。
5、机床功率富余量大,平时实际使用的大刨削功率只有整机功率的1/3(是理想的节能装置)
6、采用本公司通用刨铣床电控柜系统,电气改造时间短,约1个月,实际停机半个月(改造时间快)
 
用户:
1.嘉兴圣华机械设备厂   1×3米皮带龙门刨改造  (2005.02)
2.嘉兴新丰塑料电器厂   1×4米皮带龙门刨改造  (2007.03)